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鍋爐燃燒調(diào)整基本原則

2021-01-31  來自: 寧德市福寧鍋爐有限公司

鍋爐燃燒調(diào)整

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一、燃燒調(diào)整目的

在滿足外界電負(fù)荷需要的蒸汽數(shù)量和合格的蒸汽品質(zhì)的基礎(chǔ)上,保證鍋爐安全。經(jīng)濟(jì)和環(huán)保運(yùn)行。具體分為:

—1、提高鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性:

1)應(yīng)通過運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整盡量減少各種損失,以提高鍋爐的效率;

2)優(yōu)化配煤方式提高鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性;

—3)保證鍋爐正常穩(wěn)定的汽壓、汽溫和蒸發(fā)量,減少再熱器減溫水流量,以提高整個(gè)機(jī)組熱效率;

具體影響如下:  

主汽溫度每降低10℃,影響供電煤耗0.93g/kwh,

再熱器溫度每降低10℃,影響供電煤耗0.75g/kwh;  

過熱器減溫水流量每增加10t/h,影響供電煤耗0.08~0.12g/kwh;

再熱器減溫水流量每增加10t/h,影響供電煤耗0.52~0.63g/kwh。

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—2、通過燃燒優(yōu)化調(diào)整提高鍋爐運(yùn)行的安全性

        —1)提高鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定性;  

         2)是的鍋爐燃燒完全,火焰均勻充滿爐膛,防止鍋爐運(yùn)行火焰偏斜;  

         3)減少水平煙道出口煙溫偏差;  

         4)減少水冷壁周圍產(chǎn)生還原性氣氛;

       —5)防止水冷壁、過熱器、再熱器超溫

     3、減少燃燒過程污染物排放量。

—  主燃燒區(qū)域采用低于0.8~0.9的過??諝庀禂?shù),保持還原性氣氛,在燃盡風(fēng)口送入平衡閥,達(dá)到完全燃燒;  在上層上設(shè)置燃燼風(fēng)口,組織全爐膛分級燃燒,進(jìn)一步降低Nox生成;

    

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二、通過鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整提高鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性

1、決定鍋爐效率的三大因素:氧量、排煙溫度、飛灰可燃物。

氧量:每增大1%,鍋爐效率下降約0.3%。 排煙溫度:每增加10℃,鍋爐效率下降約0.5% —飛灰可燃物:當(dāng)前煤質(zhì)下每增加1%,鍋爐效率下降約0.1%

    

2、制粉系統(tǒng)優(yōu)化

        掌握制粉系統(tǒng)的運(yùn)行特性及了解制粉系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性:          

   確定合適的煤粉細(xì)度(分離器擋板開度)

   一次風(fēng)量

   運(yùn)行出力

   磨出口溫度控制

 

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總結(jié)

1、加強(qiáng)制粉系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)整。

a)對制粉系統(tǒng)電耗影響是分離器擋板開度;其次是磨制煤種;磨煤機(jī)出力和一次風(fēng)量對制粉系統(tǒng)的電耗均影響很小。

b)磨制同一種煤時(shí),對煤粉細(xì)度影響是分離器擋板開度,其次是一次風(fēng)量,再次是磨煤機(jī)出力。

c)當(dāng)前鍋爐燃用煤質(zhì)變化比較頻繁,當(dāng)煤質(zhì)變化較大時(shí)(主要是揮發(fā)分和水分)建議按照各磨煤機(jī)分離器擋板與煤粉細(xì)度對應(yīng)關(guān)系曲線,結(jié)合煤粉細(xì)度的經(jīng)驗(yàn)公式、灰渣含碳量、鍋爐結(jié)焦情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,保證制粉系統(tǒng)的安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

                     R90K0.5nVdaf

  式中:n-煤粉的均勻性指數(shù),可取1;對于Vdaf>25%的煙煤,K4;煤種灰分較大時(shí),注意關(guān)注灰渣含碳量,在此基礎(chǔ)上從細(xì)控制。

    

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2、吹灰對鍋爐主要運(yùn)行參數(shù)的影響,吹灰方式建議。

a)爐膛吹灰:吹灰結(jié)束后水冷壁出口平均壁溫分別上升了2.28℃和2.67℃,上升幅度不大,影響較小。

 b)高溫過熱器吹灰:過熱器吹灰期間,過熱器一級、二級減溫水流量明顯增大,下游煙氣溫度降低明顯,高再出口煙氣溫度在吹灰結(jié)束后下降30℃左右;低溫過熱器出口汽溫、省煤器出口母管給水溫度均小幅度下降,

 c)高溫再熱器吹灰:再熱器減溫水流量明顯增大,一直持續(xù)到吹灰結(jié)束;再熱器出口煙氣溫度降低明顯,高再出口煙氣溫度在吹灰結(jié)束后下降40℃左右,再熱器減溫水流量在兩個(gè)小時(shí)后才回落到0值,說明再熱器受熱面積灰程度較重。

 d)低過、低再、省煤器吹灰:吹灰前后受熱面進(jìn)出口工質(zhì)溫度和煙氣溫度均變化不大,說明受熱面集灰程度較輕。    

 

e)空預(yù)器吹灰:吹灰后,空預(yù)器進(jìn)出口煙氣差壓均有70Pa左右的下降;空預(yù)器A、B側(cè)進(jìn)出口二次風(fēng)差壓分別有50-110Pa的下降;空預(yù)器出口一次風(fēng)溫、二次風(fēng)溫也有小幅上漲。吹灰效果明顯。  

  建議:

   a75%負(fù)荷以下少吹灰,可以延長12班吹灰,減少吹灰頻率,減少吹灰蒸汽損耗,也降低受熱面損傷。

   b)高負(fù)荷階段(450MW以上),爐膛吹灰、過熱器吹灰、省煤器吹灰仍按目前吹灰方式每天一次,低溫過熱器、低溫再熱器可以延長12班吹灰。

   c)空預(yù)器吹灰器仍保持每班兩次,空預(yù)器換熱板易積灰、易板結(jié),要及時(shí)清除。

     

    吹灰順序:順煙氣流動方向

    吹灰對排煙溫度的影響:越靠近空預(yù)熱器影響越大。

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